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現在的位置:首頁 >> 新聞中心 >> 二氯丙烷循環回路影響及優化
現有流程中脫二氯丙烷 塔所用二氯丙烷大多為二氯丙烷精餾塔底的丙烷,且需在脫二氯丙烷塔(包括預切割一油吸收雙塔型式)、脫二氯丙烷塔以及二氯丙烷精餾塔間進行大循環,長循環回路可能影響循環內塔操作負荷及設備尺寸。由此,為了改善該影響,以Lummus流程為基準(由上文知能耗小),在此基礎上設計了一種縮短二氯丙烷循環回路方案(New流程)。如圖6所示,將脫二氯丙烷塔移至脫二氯丙烷塔前端,同時在脫烷塔后端加設一個溶劑回收塔(回收丙烷二氯丙烷,從功能上看類似脫二氯丙烷塔),實現二氯丙烷只在脫甲烷塔和溶劑回收塔之間循環。由于New流程只對丙烷二氯丙烷循環回路分離單元做了調整,而其他單元完全相同,因此,流程中能耗和設備尺寸差異主要在丙烷二氯丙烷循環回路內。在相同操作壓力條件下,表8對比了丙烷吸收劑循環回路內各塔運行性能。與Lummus流程相比,采用New流程時,可明顯降低脫二氯丙烷塔和二氯丙烷精餾塔操作負荷,尤其是二氯丙烷精餾塔。表9進一步對比了全流程中蒸汽和循環水用量及能耗,可發現,兩種流程蒸汽+循環水總能耗基本接近(New與Lummus流程相差只有0.6% )。一方面,由于ew流程將脫二氯丙烷塔前置至產品氣壓縮機W段前,降低了進人產品氣壓縮機功耗,但同時脫二氯丙烷需多消耗一40℃二氯丙烷冷劑,導致二氯丙烷制冷壓縮機功耗增大,從而造成高壓蒸汽用量和能耗增多;另一方面,由于New流程明顯降低二氯丙烷精餾塔操作負荷,其較Lummus流程可大幅降低循環水用量及能耗。因此,New流程在Lummus流程基礎上并未增加蒸汽+循環水總能耗。而對于循環內其他能耗(如泵用電能耗),由于占總能耗比重少zi’且差異不大,因此,進一步得出New流程與現有流程相比,能耗并不增加。m.yunshisz.com