淄博市桓臺縣富中化工有限公司
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伊茂磊
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淄博市桓臺縣田莊鎮大龐村
二氯乙烷15-20克/米3氯化液雜質組成:1,1一二氯乙烷0.2-0.4外1,2一二氯丙烷0.5-1.5莎三氯乙烷0.5-1%四氯乙烷0.5%左右三氯化鐵0.03-0.08游離氯0.01-0.03%乙烯、氯轉化率和生成二氯乙烷的選擇性皆在95-98%。我們先后采用過三種流程,首先根據小實驗川采用了溶氯進料法乙烯液相氯化流程。這是將鋼瓶氯氣先通人溶氯塔內,使其溶于二氯乙烷中,然后藉位差流人氯化塔內,在此與裂解氣中的乙烯反應。由于控制了二氯乙烷含氯量,這樣可以避免氯氣與氫和乙炔氣相接觸,而不致產生爆炸危險。這個流程尚能達到設計要求,但因有大量含氯的二氯乙烷用泵循環,泵的腐蝕較嚴重,填料也極易被溶脹,使泵不上料,而且漏料,所以操作不能長期正常進行。在實驗過程中由于使用高壓氯氣,鋼瓶運輸不便,故改用氣化氯,采用低壓溶氯加壓氯化流程(氯氣壓力為1.5-2表壓)。這樣減少了氯氣液化再蒸發的過程,同時也試圖使用原料氯以代替液氯。這是在常壓下將氯氣溶于二氯乙烷中,再用泵打人5表壓的氯化塔內,在此與裂解氣中的乙烯進行氯化反應,當時考慮到采用這個流程,既可以使用低壓氯氣,又可保持加壓氯化的優點,但在實踐中發現這個流程存在著下述缺點:由氯化塔出來的氯化液中尚溶有相當量的乙烯、乙炔,當減壓送至溶氯塔時即解吸出來,損失了乙烯、乙炔,同時由于溶氯塔尾氣量增加且含氯氣,所以增加了氯氣消耗。又因含氯的氯化液用泵打人氯化塔時更增加丁泵的腐蝕,使泵不上料,造成操作更為復雜。泵不易上料氯化液循環量少,造成反應不完全,再加上乙烯、乙炔解吸的損失,使得氯化液產量達不到設計要求。m.yunshisz.com